• 中集來福士勝利90米鉆井平臺主機啟動


    11月2日,隨著最后3臺主機報警點靜態測試完畢,勝利90米鉆井平臺進入主機啟動節點,標志著鉆井平臺即將進入自主提供動力階段,為下一步加快設備調試創造了有利條件。

    勝利90米鉆井平臺是中石化重點投資建造項目,擁有完全自主知識產權,由煙臺中集來福士船廠承建,平臺建成后將填補勝利海洋鉆井公司50~90米水深海域施工空白,同時,也是該公司第一座桁架式樁腿鉆井平臺。為加快施工進度,確保施工質量,該公司實行項目制管理,成立了專門平臺監造項目組,全程對鉆井平臺從設計到施工全方位質量和進度進行把關。

    除主機系統負荷調試外,同時進行地,還有右舷甲板吊車、尾部甲板吊車、空氣系統三個裝備系統的調試和懸臂梁合攏施工等工作,如此多的項目同時施工,需要有精確到毫厘的管理手段作保障。監造組實行信息化管理,所有的設備從采購流程、工廠試驗、到貨檢驗直至安裝試驗數據都輸入計算機,所有的結構焊前報驗、焊中檢驗、焊后探傷數據也由計算機進行管理與處理,做到所有設備、焊縫的過程都可追溯到每個廠家、施工隊、檢驗和施工人員,實現全過程、全要素質量、進度監控。“靜態測試要檢測報警和停車的各個項點,5臺主機有60個靜態檢測項點,啟動前要先檢驗這些報警點是否功能正常。”談及監造,監造組組長周衛鳴如數家珍,完成全部主機負載調試需要20天左右的時間。

    指著電腦屏幕上的平臺監造管理系統,周衛鳴說,“平臺一共83個系統,目前已經安裝完成80個系統,其中調試完成1個系統,正在調試的4個系統。”為把控好關鍵設備施工質量和工期,監造組將監造關口前移,對訂購的111套大型設備從技術協議審核、生產制造駐場把關到工廠試驗每一個環節嚴格監控,僅工廠試驗就做了100多次。船廠負責該項目的技術主管馬明飛說到一個細節,在一次氣動絞車工廠試驗中,有著38年海洋鉆井經驗的老師傅魏永柏發現一個不銹鋼彎頭使用的材料是304不銹鋼,而不是設計要求的316L不銹鋼,雖然都是不銹鋼材料,但在海洋環境中,抗腐蝕能力卻差距很大。他當場就要求廠家進行了更換。同時還提出了增加防誤操作按鈕、增加棘輪自鎖裝置等產品改進建議。據不完全統計,監造組先后提出了900多條整改意見,以此確保設備質量可靠。

    更為艱苦和細致的,是全船鋼結構焊接的監造工作。整個平臺焊接完成,焊縫達8萬多米,每一道焊縫都需要工作人員用肉眼看,用手摸,除此之外,還縫需要用磁粉、超聲波、射線等無損檢測手段對表面和內部進行檢測,發現問題就要及時處理。建造組每天都要爬腳手架、鉆艙室達20多次,多的時候每天有60多項檢驗工作,開工以來,已完成了上萬次的檢驗工作。

    平臺現在主船體36個分段已經全部合攏,機械艙室設備全部安裝完成,懸臂梁施工進度過半,三條桁架式樁腿月底就可就位,施工總進度已經逾76%,新平臺管理人員也陸續參與到項目的建造中,為平臺交船后直接投產創造條件。“如果項目進展順利,平臺有望春節后就能下水。”周衛鳴自信滿滿。

    來源:國際在線

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