今年以來,大連中遠海運重工二噴六涂車間VOCs治理升級改造項目投產后,設備運行狀況良好,為推進涂裝綠色化生產創造了良好條件。但同時,有效降低VOCs治理設備運行能耗,也成了該項目不可忽視的又一重點工作。如何進一步實現既環保又節能?近日,經過現場反復實況摸索,多次技術研討論證,公司創新采取了間歇脫附設備運行模式,使節能降耗效果明顯。
以2#設備間為例,整套設備電力裝機功率為370kw,同時RTO爐配備80萬大卡的燃燒器,理論最大工作負荷下的流量為94Nm3/h,如設備滿負荷運轉,運行能耗結果將很高。為匹配二噴六涂車間夜間噴涂的實際情況,公司持續優化設備系統運行參數,以達到最大限度節能的目的。按計劃方案,噴涂階段設備入口濃度較高,具備一定的系統自持運轉能力(即無需燃氣供應,也可設備穩定運轉),能耗控制相對較好。但為滿足安全生產要求,白天補涂也必須開啟VOCs治理設備,平均每日10小時左右。在補涂狀態下,設備進口濃度極低,使設備一直處于空燒狀態,這種情況下滿負荷運行就造成了電費與燃氣費的浪費。
經過現場反復研究多次論證,采用間歇脫附運行模式成為解決問題的最佳方案。間歇脫附分為靜態吸附與靜態吸附脫附兩個狀態。在靜態吸附狀態下,僅吸附風機與轉輪低頻運行,其他設備都在停止狀態,電量能耗較低且無需燃氣供應,綜合能耗大幅降低;在靜態吸附脫附狀態下,吸附風機與轉輪繼續保持低頻運轉處理車間補涂廢氣,RTO爐啟動,對轉輪進行梯度脫附,因靜態吸附過程轉輪已吸附部分VOCs,RTO燃燒器理論上根據吸附的VOCs量,適當減少燃氣使用量,也已達到節約能耗的目的。
僅以2#設備間為例,間歇脫附模式從4月份實行后,相較于三月份,平均每天電量節約了353kwh,燃氣量節約191Nm3。以全年300天為計,白天補涂狀態下年度運行費用將節省40萬元左右。
來源:大連中遠海運重工