近期,上海中遠海運重工在系列修理船舶上開拓創新,采用自主研究的新技術新方案,為系列船舶修理節約成本近千萬元。
事情緣于上海中遠海運重工承接的“中海北冰洋”輪改裝。“中海北冰洋”輪是上海中遠海運重工承接的首艘1.9萬箱脫硫改裝船,改裝的脫硫系統,需要新裝四臺300KW的海水泵。
考慮到大功率設備的引入,船東委托的設計公司初始設計即為新增中壓配電板,新增大功率中壓變壓器以滿足需要。然而在現場論證時,卻陷入困境,原船可利用的變壓器室空間已經非常狹小,新加裝中壓配電板更是雪上加霜,施工難度和風險大,操作成本高,可行性大打折扣。
正在船東一籌莫展之時,上海中遠海運重工多位電氣調試工程師經過對原船配電系統資料、日常用電情況的收集與分析,從世界著名航運公司達飛、地中海、馬士基公司獲取冷藏箱功率配置經驗,經過縝密計算,專業而大膽地提出了一套全新的設計方案。在商務的協調下,公司調試工程師、技術工程師與船東,設計公司和船級社歷時一周的緊張溝通,多方專家評審,一致認可了新設計方案。
因為此套新方案的引進,該系列船單船改裝直接設備、材料、設計、施工等成本等可節省70余萬元,而該系列船舶共計13艘,累計可節約成本千萬元。該方案同時也被推廣至兄弟公司承接的同系列船上。
- 2024年02月23日
- 星期五